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        艾默生工控產品在皮帶機啟動控制中的應用
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        內蒙古森鼎環保節能股份有限公司       張彬   董海英
        摘要:文章介紹了艾默生公司變頻器EV3000在送料皮帶機上的應用,通過EC20系列PLC及模擬量處理,實現兩臺EV3000變頻器之間的主從控制,實現皮帶的平滑啟動和主從運行。
        Adoption of Industrial control production of Emerson in conveyor control,use EC20(PLC) adoption in principal and subordinate control.  
        關鍵詞:EV3000  EC20  變頻器   PLC  艾默生  皮帶機  啟動控制
         
        前言:包鋼煉鐵廠綜合料場皮帶傳送系統采用132KW兩臺電機(一主一從)進行傳動。原有系統采用接觸器啟動。傳送皮帶長度大約在500米左右。正常情況下直接啟動對系統沒有影響,但是當發生送料過程中有意外故障而造成停機時,系統檢修結束后要求再啟動時,就會出現啟動非常困難,造成接觸器過熱燒毀甚至發生因過電流造成相間短路的現象。若采用一般常用的降壓軟啟動方式,由于啟動力矩與電壓的平方成正比,因此根本無法實現重載啟動。為此,我們采用艾默生公司的EV3000系列高轉矩、高精度變頻器作為電機控制核心,配合EC20系列PLC實現兩臺變頻器的主從控制,實現兩臺電機同頻率或負荷平衡運轉。
        1、變頻控制系統
        1.1系統參數
            皮帶電機為132KW,電流245A,四極,轉速1480 R/MIN
        設計采用EV3000-4T132G(高性能)系列變頻器。 配合EC20系列PLC及模擬量組合模塊5AM(四模入、一模出),通過PLC作PID閉環控制。其中主變頻器的給定采用數字量設定或模擬量設定均可,將主變頻器的輸出頻率作為PID的給定量,將從變頻器的輸出頻率作為PID反饋環節,PID輸出量作為從變頻器的給定值,從而實現主、從變頻器的頻率一致運行。具體原理參見附圖一至五
        1.2變頻參數設置
        主變頻
        F0.02=4      V/F控制             F0.03=0      數字設定,由面板給出  
        F0.04=50     主機給定             F0.05=1      端子控制
        F0.10=60S    加速時間             F0.11=20     減速時間
        由于現場不具備電機調諧運行(接手無法打開),因此控制方式采用V/F控制,電機參數F1.00-1.08按電機實際參數設置。
        F2.09=1      停機方式為自由停車         
        F6.08=0      AO1輸出信號為實際運行頻率  
        F6.09=3      AO2輸出信號為實際運行電流
        F6.12=20%    AO2信號輸出偏置為20%
        具體原因是:由于AO2信號送入樓上控制站計算機室,控制站PLC要求信號為4-20MA。因此,當變頻器輸出電流信號為4MA時,對應實際電流為0;即將4MA/20MA=20% ,輸出偏置即位20%。
        從變頻
        F0.02=4      V/F控制             F0.03=5      模擬設定,由PLC給出  
        F0.05=1      端子控制
        F0.10=60S    加速時間             F0.11=20     減速時間
        F2.09=1      停機方式為自由停車         
        F6.08=0      AO1輸出信號為實際運行頻率  
        F6.09=3      AO2輸出信號為實際運行電流
        F6.12=20%    AO2信號輸出偏置為20%
        2、PLC控制系統
        2.1 PLC硬件配置
            由主機EC20-1410BRA、模擬量組合EC20-5AM (四入一出)構成。其中輸入的一通道為主變頻器的實際運行頻率;二通道為從變頻器的實際運行頻率,輸入信號均為4-20MA;輸出為從變頻器的給定值,信號為0-10V。
        2.2變頻控制PID程序
        LD                       SM1
        TO                       0 400 16#1 1    5AM模塊初始化
        LD                       SM1
        TO                       0 600 16#3311 1   輸入1、2通道為電流信號3、4通道關閉。
        LD                       SM1
        TO                       0 650 16#0 1  輸出通道為0-10V信號
        LD                       SM1
        TO                       0 500 16#1 1  通道設置更改允許
        LD                       SM1
        TO                       0 800 16#1 1  輸入通道設置更改確認
        LD                       SM1
        TO                       0 801 16#1 1  輸出通道設置更改確認
        LD                       SM0
        FROM                     0 100 D100 1  讀通道1數值(主變頻運行頻率)
        LD                       SM0
        FROM                     0 101 D101 1  讀通道2數值(從變頻運行頻率)
        LD                       SM0
        MOV                      D101 D21     通道2數值作為PID反饋值。
        LD                       SM0
        TO                       0 0 D22 1     PID輸出信號從輸出通道輸出(作為從變頻給定)
        LD                       SM0
        CALL                     PID_EXE      調用PID執行程序
        LD                       SM0
        CALL                     PID_SET      調用PID設置程序
        PID子程序
        LD                          SM0
        PID                         D20 D21 D0 D22             //子程序的PID指令生成公式PID S1 S2 S3 D
        LD                          SM0
        MOV                         D100 D20                   //設定目標值
        MOV                         10 D0                      //采樣時間(Ts) 范圍為1~32767(ms)但比運算周期短的時間數值無法執行
        MOV                         33 D1                      //動作方向
        MOV                         0 D2                      //濾波時間常數
        MOV                         1000 D3                    //比例增益(Kp) MOV       1 D4                       //積分時間TI MS
        MOV                         0 D5                       //微分增益(KD) MOV       0 D6                       //微分時間
        MOV                         0 D15                      //輸入變化量MOV      0 D16                      //輸入變化量
        MOV                         2000 D17                   //輸出上限設MOV      0 D18                      //輸出下限設
         
         
        2.3實際參數調整設置
        最后經多次修改和調試,確定比例系數為10,積分時間為100毫秒,微分時間為零。經過運行發現能夠滿足現場的生產工藝,主、從皮帶平穩啟動。
        3、連鎖控制
        連鎖控制主要實現如下功能:
        一、啟動時主、從變頻器一起啟動,一起停止。
        二、任何一臺變頻器故障,則另外一臺變頻器立即停止。
        連鎖控制的實現通過中間繼電器(設計院設計,可以通過PLC實現)
        4、實際運行情況:
        經過2個月左右的運行發現,系統能夠運行非常穩定,皮帶啟動電流為120A左右,主、從變頻器啟動頻率完全一致,啟動電流主變頻器略大于從變頻器,啟動平穩可靠,完全能夠滿足生產要求。 EV3000變頻器設置面板具有中文顯示功能,而且參數設置非常簡單,便于現場的維護;該系列變頻器在過載能力方面非常的強。由于變頻器在初期調試時,皮帶電機的抱閘沒有打開,且減速機的油泵電機沒有啟動,當時的過載電流幾乎達到450A,在大電流限幅下運行了十幾秒,變頻器沒有發生任何故障。
         
        參考文獻
        ①艾默生公司EV3000系列通用變頻器     艾默生網絡能源有限公司
        ②新型PID控制及其應用                機械工業出版社    陶永華
        ③EC20系統手冊                       艾默生網絡能源有限公司
        ④通用變頻器及其應用                  機械工業出版社    韓安榮
        ⑤電機拖動與控制                      西安電子科技大學出版社   劉保錄
        ⑦EC20-5AM使用說明                   艾默生網絡能源有限公司

         

        狀 態: 離線

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        產品目錄
        供應信息

        公司名稱: 艾默生CT
        聯 系 人: 銷售部
        電  話: 021-54260668
        傳  真: 0755-86010101
        地  址: 上海市桂平路418號興園科技廣場17樓
        郵  編: 200233
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