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        英威騰CHH100高壓變頻器在火電廠凝結水泵上的應用

        2014/12/26 17:19:02

          摘  要:本文介紹了高壓變頻器在火力發電廠凝結水泵上的應用,分析改造之后的控制策略以及對變頻改造效果做了描述。

          關鍵詞:凝結水  高壓變頻器  節能改造

          一、引言

          據統計,我國火力發電廠中使用的一次風機、送風機、引風機、給水泵、循環水泵、凝結水泵和灰漿泵等風機和水泵的配套電動機總容量達15000MW,年總用電量達520億kWh。而目前我國火電廠中多數風機和水泵基本上都采用定速驅動。這種定速驅動的風機采用入口風門,水泵采用出口閥門調節流量,都存在嚴重的節流損耗。尤其在機組變負荷運行時,由于風機和水泵的運行偏離高效率點,使運行效率降低。現有調節流量的方法不改變電機的轉速,因此電機消耗的功率不變。若使用變頻器對電機進行調速,達到用戶期望的流量,則可以節約大量電能。

          二、火力發電廠工藝流程介紹

          火力發電廠是利用化石燃料燃燒釋放的熱能發電的動力設施,包括燃料燃燒釋熱和熱能電能轉換以及電能輸出的所有設備、裝置、儀表器件,以及為此目的設置在特定場所的建筑物、構筑物和所有有關生產和生活的附屬設施。主要有蒸汽動力發電廠、燃氣輪機發電廠、內燃機發電廠幾種類型。其主要工藝流程如下圖1所示。

          

        圖1 火電廠工藝流程圖
          三、工況介紹
         
          本次改造的電廠汽輪發電機、電氣儀控系統采用德國西門子設計制造的設備,其中汽輪機為亞臨界參數、一次中間再熱、單軸、四缸、四排凝汽式反動汽輪機。輔機主要有2臺全容量凝結水泵,2臺半容量汽動給水泵,1臺35%容量電動給水泵,3臺半容量循環水泵,3臺半容量真空泵,2臺全容量閉冷水泵。系統采用傳統的配置,凝結水通過凝結水泵升壓后,經過軸封加熱器、4臺低壓加熱器后送入除氧器,在軸封加熱器出口和LP1入口處設置除氧器水位調節閥(并列兩個氣動閥),用于控制除氧器水位。機組在滿負荷情況下,除氧器水位調節閥開度都在40%~60%之間運行,凝結水泵電流變化卻不大,50%負荷至100%負荷間壓差較大,閥門一直處在節流狀態下工作,節流損失大。并且,由于機組參與調峰,調峰期最大容量可達1400MW,在低負荷時,凝泵出力不變,造成很大浪費。
         
          凝結水系統的工藝簡圖如下圖2所示:
        2 工藝流程圖
          四、凝結水泵工藝及控制策略
         
          4.1 凝結水泵運行工況
         
          在汽輪機內做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結之后,用凝結水泵送到低加和除氧器中,然后通過給水泵送往高加,汽包。維持凝結水泵連續、穩定運行是保持電廠安全、經濟生產地一個重要方面。
         
          調節凝汽器內的水位是凝結水泵運行中的一項主要工作。在正常運行狀態下,凝汽器內的水位不能過高或過低。當機組負荷升高時,凝結水量增加,凝汽器內的水位相應上升。當機組負荷降低時,凝汽器內水位相應降低。
          圖3 工頻凝結水泵工作點和調節曲線圖
          凝結泵電機使用德國西門子立式電機,6KV/2600KW,每臺機組配備二臺凝結泵,一臺運行,一臺備用。
         
          沒有使用變頻器之前,凝汽器內的水位調整是通過改變凝結水泵出口閥門的開度進行的,調節線性度差,大量能量在閥門上損耗。同時由于頻繁的對閥門進行操作,導致閥門的可靠性下降,影響機組的穩定運行。
         
          使用高壓變頻器后,凝結水泵出口閥門不需要頻繁調整,閥門開度保持在一個比較大的范圍內,通過調節變頻器的輸出頻率改變電機的轉速,達到調節出口流量的目的,滿足運行工況的要求。
          
          圖4 變頻運行工作點和調節曲線圖
         
          4.2 凝泵改變頻控制策略
         
          把#1機#11凝結水泵改為變頻器控制調節,變頻器的控制在DCS中實現,DCS根據除氧器水位進行正常調節,控制#11凝結水泵轉速,以減少凝結水系統的壓力損失,達到節能降耗的目的。
         
          系統運行狀態的控制:
         
          在正常工況下,DCS優先選擇#11凝結水泵投入運行,并根據 除氧器水位進行變頻調速控制,調節凝結水泵。此時主凝結水調整門處于全開狀態。如果#12泵開關一旦合閘(不管其他條件),主凝結水調門可根據負荷大小分別調600MW時調整至40%,300MW時調整至30%,其它負荷按此直線斜率確定調門位置,到位后且#11凝泵6KV開關跳閘,主凝結水調門自動投入。在凝汽器、除氧器水位平穩后,將#12泵出口電動門由30%逐漸開展。為保證主凝結水母管壓力不低于0.6MPa,#11凝泵最低頻率設定為30HZ/900轉/分。
         
          #11泵運行有兩種運行方式,即工頻運行和變頻運行。如變頻器正常,#11泵通過變頻調節(旁路斷開),操作順序為:先合上#11凝結水泵6KV開關,再啟動變頻器;如變頻器有故障,則需隔離變頻器、通過旁路工頻運行,并通過主凝結水調門自動來控制水位,操作順序為:將#11凝泵電源切換為旁路工頻狀態,合上#11凝結水泵6KV開關即可實現#11凝泵工頻運行。#12泵退出備用。#12泵控制方式保持不變,#11泵此時需隔離變頻器,旁路在連通位置,處于工頻備用位置。如#12泵故障跳閘或母管壓力低,引起#11泵自投,這時#11泵在工頻狀態下運行,并通過主凝結水調門來控制水位。
         
          如變頻器正常,#11泵通過變頻調節(旁路斷開);如變頻器有故障,#11泵隔離變頻器、通過旁路工頻運行,并通過主凝結水調門來控制水位。#11凝工頻運行時,如#11凝泵6KV開關跳閘,就應聯動#12泵;變頻運行時不僅#11凝泵6KV開關跳閘應聯動#12凝泵,而且如因變頻器跳閘也應聯動#12泵。
         
          保護:
         
          為了保證設備穩定運行,采取了一套完善的保護措施,流量保護;當流量小于96kG/S。大于580kG/S,延時28秒停機。水位保護;當凝汽器水位小于400MM.A1低加.A2低加小于12600MM.A3低加小于1190MM.A4低加小于715MM.除氧器水位大于3070MM.延時20秒停機。溫度保護;當泵和電機軸承溫度超過100度也會跳機保護。合閘允許條件;只有電機繞組溫度小于120度,泵軸承溫度小于90度高壓開關才允許合閘。控制指令由DCS發出,并現場組態。
         
          五、變頻改造效果
         
          變頻調速不僅節能效益顯著,而且可以明顯改善系統的安全可靠性,有以下幾個方面的優點:
         
          5.1 減少電機啟動時的電流沖擊
         
          電機直接啟動時的最大啟動電流為額定電流的7倍,星角啟動為4.5倍,電機軟啟動器也要達到2.5倍。觀察變頻器啟動的負荷曲線,可以發現它啟動時基本沒有沖擊,電流從零開始,僅是隨著轉速增加而上升,不管怎樣都不會超過額定電流。因此凝泵變頻運行解決了電機啟動時的大電流沖擊問題,消除了大啟動電流對電機、傳動系統和主機的沖擊應力,大大降低日常的維護保養費用。
         
          5.2 延長設備壽命
         
          提高了凝結水泵的可靠性,延長了凝結水泵的壽命。采用變頻調速后,低負荷時,凝結水泵低速運轉,泵必需的汽蝕余量(NPSH)降低,降低了泵內發生汽蝕的可能性(因泵的汽蝕余量近似與泵的轉速的平方成正比),延長了水泵的壽命。同時使用變頻器可使電機轉速變化沿凝泵的加減速特性曲線變化,沒有應力負載作用于軸承上,延長了軸承的壽命,凝泵使用費用自然就降低了。
         
          5.3 提高管系可靠性
         
          變速調速運行時,其出口調節門可以全開,利用轉速調節流量和壓力,改善了由于閥門調節時對管系的沖擊,降低了調節閥前后的管系泄漏的可能性,從而減少了維護工作量,提高了系統的安全可靠性。另外由于小流量時的轉速低,這樣降低了泵及系統的噪音,改善了運行環境。
         
          六、結束語
         
          隨著大型機組參與調峰的增多,越來越多的輔機需要進行調速改造,以適應競爭的需求。這次在600MW以上大機組應用高壓變頻器進行調速改造的成功,為今后600MW以上機組應用高壓變頻器進行改造提供了良好的成功應用經驗,為2500kW以上主輔機設備的改造提供了廣闊的應用前景。
         
          參考文獻:
         
          [1] 《CHH100系列高壓變頻器產品說明書》,深圳市英威騰電氣股份有限公司
          [2] 《變頻器的節能與改造》化學工業出版社 2011-03出版
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